經過斗提機機械技術人員長期分析研究,對近兩年來每次堵料的情況和原因進行分析,由于大塊異物進入管道造成堵塞的通過加裝振動篩已經處理;由于膠帶打滑,減少了提升機的提升量,使機座內物料增多形成堵塞,我們通過增大張緊力,防止膠帶打滑的產生,但是90%以上堵灰的情況都是由于輸灰系統(tǒng)斗提刮板連接管處出現(xiàn)堵灰,由于當時設計不合理引起的。目前輸灰系統(tǒng)斗式提升機刮板連接管易堵灰的問題,大漢機械找到比較好的兩種解決方法是:
一種方法:增大此連接管的傾斜角度即坡度,以增加粗、細灰在此管處的流速,降低堵灰?guī)茁剩@種方案需要整體提高系統(tǒng)各刮板機的高度。
第二種方法:在連接管下側增設振動器,使之主動送灰,將振動器與刮灰系統(tǒng)起停信號進行聯(lián)鎖,使之間歇性振動,振動時間、頻率、間歇時間根據(jù)各斗提機的工況進行調節(jié)設定并將其加入控制系統(tǒng),實現(xiàn)自動運行。該方案可解決連接管堵灰現(xiàn)象。
通過到現(xiàn)場跟蹤查看,了解整個粗、細灰的輸送流程,經過詳細分析、充分討論,一種方法需要整體提高系統(tǒng)各刮板機的高度,改動量太大,太費時,需要增加上百萬的改造費用,并且改造的時候還會影響正常生產,這種方法適合了剛投產或者新建項目。
大家一致認為第二種方案是行之有效的解決方案,首先在連接管下側增增加振動器,把振動器跟PLC進行連接,該方案只需要增加振動電機及常用元器件、輔料即可完成改造,費用底、改造方便,并且改造過程中不影響正常生產,因此第二種方法是一個科學、適用于邯鋼的解決方案。